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奋战在第一线的工人先锋——记全国劳动模范、中铝云南铜业集团李天永 |
| 发表时间 : 2010-07-16/08:37:22 来源:中国有色网 |
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李天永作为中铝云南铜业集团公司的一名年轻基层班组长,他用辛勤的汗水洒遍了生产岗位上的每个角落,以自己的实际行动不断学习新技术、新工艺,并提高自身的操作技能,在推广应用中为生产的正常运转做出了积极的贡献。 50平方米沸腾炉自2002年5月投入生产以来,李天永带头学习新技术、新工艺,掌握各项工艺参数,将所学知识用于实际操作,不断提高自身的操作技能,并将所掌握的知识传授给其他人,为新技术的推广应用,以及提高广大职工的操作技能做出了积极的贡献。“高温环保焖炉”这一新技术在焙烧分厂的应用及推广,就是李天永和他的同事们在生产实践中共同努力的结果,产生了现实生产力和经济价值。焙烧分厂14平方米沸腾炉自1992年投入使用以来,焖炉保温一直都采用低温焖炉的方法,焖炉维持时间短、炉温低,升温还需要投入大量的人力物力。使用中多次出现升温不当造成死炉的事故,给生产造成极大的损失。2003年5月,随着“高温环保焖炉法”和“快速环保升温开炉法”的引入,李天永带领班组员工,积极掌握这两项新技术,并在50平方米沸腾炉的生产中加以应用和摸索总结。如今,50平方米沸腾炉一直采用“高温环保焖炉法”和“快速环保升温开炉法”,成功率达到100%。两项新技术的应用,每次可为企业节约柴油2吨,全年可节约130吨柴油,并缩短了升温时间,提高了有效作业时间,增加了焙矿产量,降低了加工成本,每年可以产生120万元的效益。2009年10月李天永取得了高级工证书,今年1月李天永参加了“云南省带抛料机沸腾炉操作工技能大赛”,取得了好成绩。 面对锌精矿成分复杂等不利因素,李天永所在的班积极应对,加强工艺控制,精心操作,提出多项合理化建议:认真组织好每一次“高温焖炉法”和“快速升温开炉法”的实施,力求成功;坚持每天吹炉一次,解决50平方米沸腾炉在低风量运行容易粘结的问题;加强汽化清理工作,每天必须认真清理一次汽化,以保证余锅烟气的畅通;加大余热锅炉的清灰,每两小时冲击波振打清灰,减小由于余热锅炉热损失大、热效率低、蒸汽产量低导致电收尘器温度偏高的问题;及时清理旋风收尘器,降低旋风进出口压力差,确保烟气畅通。在生产实践中,他们还及时检查所有人孔门和烟道膨胀节的漏风情况,及时整改并认真堵漏。通过这些有力的措施和方法,2006年分厂成功实施了81次焖炉、开炉操作,李天永所在的二班成功实施了27次,共节约柴油54吨,直接产生26万元的经济价值。2007年,分厂成功实施了59次焖炉、开炉操作,李天永所在的二班成,成功实施了19次,共节约柴油38吨,直接产生19万元的经济价值。既提高了焙矿产量又减少了二氧化硫烟气对环境的污染。2008年、2009年50平方米沸腾炉的作业率都超过了95%。 行动感染人。李天永针对组员思想活动的特点,及时沟通和做好思想工作,形成了组员之间相互帮助的良好氛围。班组还经常利用休息日,组织登山、郊游等活动,调节组员身心,增进了团结。在应对生产中的问题时,该班组人员都能积极参与共同应对,充分体现了一个集体团结协作、和谐进步的团队精神。 特别是2004年5月20日,李天永上夜班,凌晨3点,在巡检各岗位设备时,发现一可疑人在分厂重要岗位活动。李天永及时组织当班员工,对嫌疑人进行抓堵,为公司破获重大经济案件立了头功,也为企业挽回了巨大的经济损失,得到了公司的大力表彰。李天永这种弘扬正气,见义勇为的行为在公司传为佳话。 作为班长,李天永还注重加强班组的建设,营造和谐的工作氛围。他每天都认真仔细地按照50平方米沸腾炉“温度、风量、料量”三稳定的要求,精心组织当天的生产,将自己所掌握的知识及技能耐心传授给班组员工,帮助他们共同提高。在每一次事故发生后,他总是要同当班人员一道认真分析、总结经验,并一起找出合理正确的解决方法。在50平方米沸腾炉四个生产班组之间开展月产量、二氧化硫烟气质量为主要指标考核竞赛中, 李天永所在的二班常常夺得第一。李天永对工作认真负责的态度,激发了班组员工你追我赶,争先恐后,人人想争第一的热情,使班组成员在思想上互帮、安全上互保、工作上互勉、技术上互学,增强了班组的凝聚力,也进一步增强了工作的责任心,提高了工作效率。
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